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发布日期:2023-10-31 05:55:52    已浏览 次    发布者:小编
“涵洞施工本不复杂,但要在这么特殊的地形中建涵洞,难度一下就增大了!”看着眼前层峦叠嶂的山岭,百色北环项目三标段一工段负责人尚宝亮颇感棘手地说。
百色北环项目是广西高速公路网规划布局中的城市环线,能大幅拓展百色市的城市发展空间,对促AG真人进革命老区经济发展、打造西南地区开放发展战略支点具有重要意义。
中交一航局西南公司承建的三标段全长14.2公里,主线道,项目位于三山夹两谷的特殊地带,周围山体陡峭,坡度多高于45度,且施工区域狭小,涵洞施工时如果采用传统的满堂支架法,要在半山腰开挖出平缓的平台,以供大型吊车在此处吊装拆卸模板,但是涵洞施工线米,意味着要开挖更长的作业平台,而且还要现场拼装模板,10人以上的班组也要花上至少一天半的时间才能完成一组模板的施工,十分耗时耗力。“人工和机械投入太大了,吊车作业安全风险高,并且工期长、施工效率低,非常不划算。”尚宝亮仔细地算出一笔账。
此路不通,那就另辟蹊径!项目团队多方学习探索,终于找到模板台车工艺,这种工艺的模板可提前焊接一体成型,还配置有装拆模板的机械系统,省去了开挖作业平台与人工装拆模板的工序,能解决项目面临的难题。然而,此类台车工艺一般用于大型通道,而项目的涵洞宽度普遍仅为4米,直接生搬硬套肯定会水土不服,大家决定循着这个思路,尝试改良出项目“定制版”台车。
说干就干,项目部成立攻关小组,在大家共同研究与头脑风暴下,自行式整体化液压涵洞施工模板台车诞生。台车由模板、内支撑架、行走系统组成,内支撑架为主要支柱,上方与门架相连,门架悬吊着一体式内模与外模,可通过机械装置操控模板的位置实现安装与拆卸;下方是4个行走轮,在电机的动力下行走在施工轨道中,拆卸模板后能立即投入下一段施工。内支撑架在液压千斤顶的作用下可以实现高低调节,匹配项目不同涵洞的施工需求。
自行式整体化液压涵洞施工模板台车投入试验施工,牵动了项目团队的心,试验效果更是让大家倍感振奋。使用台车施工时,5名工人一天便能完成6米的涵洞施工,效率提高到满堂支架法的2倍。“安全和质量也有了很大保障!”尚宝亮兴奋说道。台车工艺不仅避免了吊装模板时的安全风险,而且,一体化模板在拆模后,涵洞内外墙均十分光滑平整,大大减少拼接模板外观接缝多的质量通病。
“上下台车的时候太危险了!”大家悬着的心还未放下,现场工人们纷纷来反馈意见。原来,由于施工区域有一定斜度,工人通过外置的楼梯攀爬到不同操作层时,楼梯会产生摇晃倾斜。项目团队现场研究后,决定将楼梯与台车焊接在一起,并设计成旋转形状,让工人能够稳稳当当地行走其中,还减少了楼梯的占地空间。
更令人惊奇的是,让大家头疼不已的坡度还能摇身一变成为施工的助力。“对于机械来说,下坡容易上坡难。”尚宝亮解释说道。如果台车从高处往低处行走,施工区域的坡道斜度能给予台车一定的行进动力,项目部根据这个情况调整了施工的顺序与安排。此外,在大型通道施工中,为了给装拆大型模板提供动力,台车一般设置电机驱动的机械装置,对于项目的涵洞模板而言,这个动力就显得绰绰有余,并且模板在脱模时因全程受电机控制,有时刮擦墙身也无法中途调整,项目部决定改为手动起重的机械装置,在门架四角分别设置2个手拉葫芦,工人们顺时针拽动便能向上提升模板,逆时针拽动则可以下降模板,方便快捷也不费力,脱模时如果发生可能损坏墙身的情况,还能及时调整模板位置,提高涵洞的施工质量。如此AG真人一来,原设计的4个电机调整为2个电机便能满足施工需求,有效节省施工成本。
如今,项目的主线涵洞早已全部完成施工,这些涵洞在百色的绵延山间穿行,不久的将来,百色北环高速将带着山里的期盼,延伸至远方。(何浩 邓舒婷)